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依靠集體智慧 節(jié)省資金一百萬(wàn)
發(fā)布時(shí)間:2009-07-06
——生產(chǎn)制造部數(shù)控維修組修復(fù)五面體加工中心紀(jì)實(shí)
在一萬(wàn)平方米數(shù)控加工車(chē)間,豎立著一臺(tái)HOMAM-FM-12/40F龍門(mén)式五面體加工中心,由于使用年限長(zhǎng),出現(xiàn)了主軸大量漏油,嚴(yán)重影響了大型、高精度部件的加工。經(jīng)數(shù)控維修人員的刻苦攻關(guān),用5個(gè)月時(shí)間,不僅解決了漏油問(wèn)題,同時(shí)解決了C軸振蕩,修復(fù)了Z導(dǎo)軌軟帶。僅用了5000元,為企業(yè)節(jié)省了100多萬(wàn)元資金。
本間公司要價(jià)1200萬(wàn)日元
HOMAM-FM-12/40F龍門(mén)式五面體加工中心是日本本間公司生產(chǎn)的。它采用FANUC15MEB-B數(shù)控系統(tǒng),X軸行程400mm,Y軸行程200mm,Z軸行程885mm,刀庫(kù)存容量40個(gè),專(zhuān)門(mén)用于加工大型、復(fù)雜、高精度零部件。
去年12月底,發(fā)現(xiàn)主軸大量漏油。因五面體加工中心購(gòu)進(jìn)至今十幾年了,數(shù)控維修人員根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn),推斷這臺(tái)加工中心可能是密封件自然老化而引發(fā)的故障。
這臺(tái)日本本間公司生產(chǎn)的加工中心主軸與一般加工中心主軸不同,有C軸功能。結(jié)構(gòu)復(fù)雜,拆裝相當(dāng)困難,維修的未知因素太多。當(dāng)時(shí),數(shù)控維修人員向本間公司中國(guó)地區(qū)負(fù)責(zé)人請(qǐng)求幫助。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)修理非常困難,日本本間公司也認(rèn)為維修工作量大,現(xiàn)場(chǎng)維修風(fēng)險(xiǎn)大,維修部件應(yīng)由他們派人拆卸,運(yùn)往日本修理。費(fèi)用1200萬(wàn)日元(相當(dāng)于人民幣85萬(wàn)元),備件更換費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用由中紡機(jī)承擔(dān),兩項(xiàng)合計(jì)總費(fèi)用在100萬(wàn)人民幣。數(shù)控維修人員深知企業(yè)資金困難,面對(duì)昂貴的維修費(fèi)用,他們想靠自身力量試一試。
困難多借外腦不成
數(shù)控維修人員雖然都是各有專(zhuān)長(zhǎng)的高手,面對(duì)五面體加工中心,自己動(dòng)手修感到困難很多。第一,它是根據(jù)紡機(jī)加工高精度長(zhǎng)軸類(lèi)零件的要求制造的,含有專(zhuān)用機(jī)械特點(diǎn);在安裝時(shí)許多地方進(jìn)行了修改,尤其是主軸部分修改最多。圖紙還是原設(shè)計(jì)圖紙,改裝部分沒(méi)有,盲目動(dòng)手有不少難以把握的因素。第二,該加工中心整體結(jié)構(gòu)龐大,現(xiàn)有行車(chē)起重噸位不夠,風(fēng)險(xiǎn)大。第三,機(jī)電控制系統(tǒng)復(fù)雜,沒(méi)有修理大型設(shè)備的經(jīng)歷,能否修好沒(méi)底。
公司領(lǐng)導(dǎo)了解這一情況后,鼓勵(lì)他們大膽試、大膽闖。
有了公司領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì),數(shù)控維修人員決定迎著困難上,他們實(shí)地走訪了本間公司機(jī)床的隧道公司。據(jù)隧道公司介紹,他們遇到類(lèi)似故障都是請(qǐng)本間公司修理,自己沒(méi)有動(dòng)過(guò)手,中紡機(jī)自己修他們認(rèn)為難度很大。請(qǐng)教昆明機(jī)床廠工程師,也拿不出好辦法。
數(shù)控維修組人員兩度借外腦不成,又沒(méi)有技術(shù)參照,怎么辦?他們沒(méi)有退路,決定豁出去了。
大膽試邊實(shí)踐邊探索
數(shù)控維修人員憑以往經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了一個(gè)理論上的方案。用實(shí)物與圖紙對(duì)照,分析、研究。用一個(gè)多月時(shí)間,終于摸清了加工中心現(xiàn)場(chǎng)改裝情況,拆卸步驟也制訂出來(lái)了。由于加工中心又大又重,僅主軸部分就40噸左右,拆卸是一個(gè)關(guān)鍵。為安全起見(jiàn),他們專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了在起重方面有豐富實(shí)路經(jīng)驗(yàn)的何叔良、陳鎮(zhèn)川兩閏“老法師”到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。他們將兩部3噸行車(chē)拼在一起,用吊具做一個(gè)井字橋架,拆卸過(guò)程中每一個(gè)步驟都作了詳細(xì)記錄,有的地方還用拍照的方式記錄下來(lái)。
在修理的5個(gè)月中,每個(gè)小組成員都是全力以赴,全力付出。碰到疑難問(wèn)題,大家一起分析討論,各抒己見(jiàn)。就在這一連串的“爭(zhēng)吵”中突破了一道道技術(shù)難關(guān)。
數(shù)控維修人員雖然在開(kāi)始時(shí)制訂了一個(gè)維修方案,但他們不是死抱方案不放,而是根據(jù)具體情況經(jīng)常對(duì)方案進(jìn)行修正調(diào)整。例如:原方案確定將主軸部件水平橫下來(lái),由于主軸下端C軸的轉(zhuǎn)動(dòng),將主軸橫下來(lái)相當(dāng)困難,還有一定危險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)討論分析,修改原方案,采用豎式修理,后來(lái)的實(shí)踐也證明,豎式修理優(yōu)點(diǎn)很多。
數(shù)控維修組人員就是這樣經(jīng)過(guò)150多個(gè)日日夜夜的實(shí)踐探索,靠“摸著石頭過(guò)河”的辦法,成功修復(fù)了加工中心,做成了他人認(rèn)為很難做成的事。
在一萬(wàn)平方米數(shù)控加工車(chē)間,豎立著一臺(tái)HOMAM-FM-12/40F龍門(mén)式五面體加工中心,由于使用年限長(zhǎng),出現(xiàn)了主軸大量漏油,嚴(yán)重影響了大型、高精度部件的加工。經(jīng)數(shù)控維修人員的刻苦攻關(guān),用5個(gè)月時(shí)間,不僅解決了漏油問(wèn)題,同時(shí)解決了C軸振蕩,修復(fù)了Z導(dǎo)軌軟帶。僅用了5000元,為企業(yè)節(jié)省了100多萬(wàn)元資金。
本間公司要價(jià)1200萬(wàn)日元
HOMAM-FM-12/40F龍門(mén)式五面體加工中心是日本本間公司生產(chǎn)的。它采用FANUC15MEB-B數(shù)控系統(tǒng),X軸行程400mm,Y軸行程200mm,Z軸行程885mm,刀庫(kù)存容量40個(gè),專(zhuān)門(mén)用于加工大型、復(fù)雜、高精度零部件。
去年12月底,發(fā)現(xiàn)主軸大量漏油。因五面體加工中心購(gòu)進(jìn)至今十幾年了,數(shù)控維修人員根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn),推斷這臺(tái)加工中心可能是密封件自然老化而引發(fā)的故障。
這臺(tái)日本本間公司生產(chǎn)的加工中心主軸與一般加工中心主軸不同,有C軸功能。結(jié)構(gòu)復(fù)雜,拆裝相當(dāng)困難,維修的未知因素太多。當(dāng)時(shí),數(shù)控維修人員向本間公司中國(guó)地區(qū)負(fù)責(zé)人請(qǐng)求幫助。該負(fù)責(zé)人認(rèn)為現(xiàn)場(chǎng)修理非常困難,日本本間公司也認(rèn)為維修工作量大,現(xiàn)場(chǎng)維修風(fēng)險(xiǎn)大,維修部件應(yīng)由他們派人拆卸,運(yùn)往日本修理。費(fèi)用1200萬(wàn)日元(相當(dāng)于人民幣85萬(wàn)元),備件更換費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)用由中紡機(jī)承擔(dān),兩項(xiàng)合計(jì)總費(fèi)用在100萬(wàn)人民幣。數(shù)控維修人員深知企業(yè)資金困難,面對(duì)昂貴的維修費(fèi)用,他們想靠自身力量試一試。
困難多借外腦不成
數(shù)控維修人員雖然都是各有專(zhuān)長(zhǎng)的高手,面對(duì)五面體加工中心,自己動(dòng)手修感到困難很多。第一,它是根據(jù)紡機(jī)加工高精度長(zhǎng)軸類(lèi)零件的要求制造的,含有專(zhuān)用機(jī)械特點(diǎn);在安裝時(shí)許多地方進(jìn)行了修改,尤其是主軸部分修改最多。圖紙還是原設(shè)計(jì)圖紙,改裝部分沒(méi)有,盲目動(dòng)手有不少難以把握的因素。第二,該加工中心整體結(jié)構(gòu)龐大,現(xiàn)有行車(chē)起重噸位不夠,風(fēng)險(xiǎn)大。第三,機(jī)電控制系統(tǒng)復(fù)雜,沒(méi)有修理大型設(shè)備的經(jīng)歷,能否修好沒(méi)底。
公司領(lǐng)導(dǎo)了解這一情況后,鼓勵(lì)他們大膽試、大膽闖。
有了公司領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì),數(shù)控維修人員決定迎著困難上,他們實(shí)地走訪了本間公司機(jī)床的隧道公司。據(jù)隧道公司介紹,他們遇到類(lèi)似故障都是請(qǐng)本間公司修理,自己沒(méi)有動(dòng)過(guò)手,中紡機(jī)自己修他們認(rèn)為難度很大。請(qǐng)教昆明機(jī)床廠工程師,也拿不出好辦法。
數(shù)控維修組人員兩度借外腦不成,又沒(méi)有技術(shù)參照,怎么辦?他們沒(méi)有退路,決定豁出去了。
大膽試邊實(shí)踐邊探索
數(shù)控維修人員憑以往經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了一個(gè)理論上的方案。用實(shí)物與圖紙對(duì)照,分析、研究。用一個(gè)多月時(shí)間,終于摸清了加工中心現(xiàn)場(chǎng)改裝情況,拆卸步驟也制訂出來(lái)了。由于加工中心又大又重,僅主軸部分就40噸左右,拆卸是一個(gè)關(guān)鍵。為安全起見(jiàn),他們專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了在起重方面有豐富實(shí)路經(jīng)驗(yàn)的何叔良、陳鎮(zhèn)川兩閏“老法師”到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。他們將兩部3噸行車(chē)拼在一起,用吊具做一個(gè)井字橋架,拆卸過(guò)程中每一個(gè)步驟都作了詳細(xì)記錄,有的地方還用拍照的方式記錄下來(lái)。
在修理的5個(gè)月中,每個(gè)小組成員都是全力以赴,全力付出。碰到疑難問(wèn)題,大家一起分析討論,各抒己見(jiàn)。就在這一連串的“爭(zhēng)吵”中突破了一道道技術(shù)難關(guān)。
數(shù)控維修人員雖然在開(kāi)始時(shí)制訂了一個(gè)維修方案,但他們不是死抱方案不放,而是根據(jù)具體情況經(jīng)常對(duì)方案進(jìn)行修正調(diào)整。例如:原方案確定將主軸部件水平橫下來(lái),由于主軸下端C軸的轉(zhuǎn)動(dòng),將主軸橫下來(lái)相當(dāng)困難,還有一定危險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)討論分析,修改原方案,采用豎式修理,后來(lái)的實(shí)踐也證明,豎式修理優(yōu)點(diǎn)很多。
數(shù)控維修組人員就是這樣經(jīng)過(guò)150多個(gè)日日夜夜的實(shí)踐探索,靠“摸著石頭過(guò)河”的辦法,成功修復(fù)了加工中心,做成了他人認(rèn)為很難做成的事。